寧波分公司在承建目前國內最大的液化天然氣碼頭——浙江LNG碼頭工程時,成功解決了兩大技術難題,日前該工程獲評浙江省“錢江杯”優質工程。
該碼頭能靠泊目前世界上最大26.
面對海上施工大直徑圓形墩臺立模難度高、普通模板外觀尺寸精度控制難、模板支撐較為困難的實際情況,項目部成立了QC攻關小組,查找出主要原因是安裝如此大的鋼模板需起重船配合,船舶受浪和風力的影響,使模板拼裝產生誤差。同時由于鋼模板長期浸泡在海水中,極易發生銹蝕,影響了砼表面潔凈度。
項目部定制了2套裝配式組合鋼模來控制外形尺寸,并在鋼模板安裝前對系纜墩的外輪廓線進行精確放線,在墩臺底模處選取8個控制點,提高鋼模板安裝精度。同時對鋼模板內壁采取用砂紙打磨、涂刷脫模劑等來除銹防銹。首次安裝后模板誤差在
施工區域屬海水高腐蝕區域,一般的海工砼受腐蝕影響,使用年限縮短。為阻止海水中氯離子滲透腐蝕鋼筋,試驗人員反復到現場取樣分析、試驗,在對所有材料的氯離子進行檢測后,獲得大量數據進行比對,在充分考慮砼自身氯離子含量的情況下,通過大量復合摻合料,低水化熱的配合比,配制出抗氯離子滲透性好、水化熱低、體積穩定性好、抗裂性能優良的海工高耐久性砼,使結構的抗氯離子滲透性與抗裂性能優良,解決了海工砼防腐的系列難題,為工程穿上了防腐“鎧甲”。